發(fā)動(dòng)機盲孔除切屑機管理的論文
1現狀
發(fā)動(dòng)機的缸體和缸蓋上的盲孔多而且深,加工后的切屑沉積在孔的底部,經(jīng)常是和油污一起粘附在螺紋槽內,切屑清理工作非常困難。一般采用壓縮空氣吹除或者高壓水沖洗,這些方法使得切屑四處紛飛,既不安全又不衛生,更重要的是切屑清除不干凈,造成發(fā)動(dòng)機整機清潔度差,危害性特別大,直接影響產(chǎn)品性能。例如缸體主軸承螺紋孔(盲孔)內殘余的切屑會(huì )使主軸承螺栓力矩存在假力矩現象,發(fā)動(dòng)機運轉一段時(shí)間后產(chǎn)生螺栓松動(dòng),切屑易進(jìn)入主軸瓦背面,造成主軸承瓦擠瓦、燒瓦,甚至使曲軸斷裂,以及發(fā)動(dòng)機振動(dòng)大等不良現象的產(chǎn)生。再如缸體頂平面上用于與缸蓋聯(lián)接的螺紋孔內存在殘余切屑時(shí),缸蓋螺栓也會(huì )存在假力矩現象,當發(fā)動(dòng)機運轉一段時(shí)間后,就會(huì )導致各缸之間相互竄氣,燒蝕缸墊,嚴重地影響發(fā)動(dòng)機的工作性能。
2原工藝方案分析
我們以缸體主軸承螺紋孔的'加工工藝方案為例進(jìn)行分析,缸體主軸承螺紋孔是用來(lái)將主軸承瓦蓋和缸體聯(lián)接固定在一起,共計有14個(gè),對稱(chēng)分布在缸體的龍門(mén)底面上(圖1),螺紋孔為M14,孔深43.8mm。
主軸承螺紋孔的加工過(guò)程為鉆螺紋底孔—攻螺紋—銑瓦蓋結合面(俗稱(chēng)龍門(mén)面)—水壓試驗(檢測水套滲漏情況)—清洗缸體—吹凈螺紋孔和瓦蓋結合面—裝配主軸承瓦蓋。螺紋孔攻絲后,切屑與冷卻液和潤滑油一起粘結、吸附在螺紋孔內,在隨后精銑瓦蓋結合面時(shí),灼熱的切屑也掉進(jìn)了螺紋孔,燒結在孔內。統計結果顯示,每個(gè)孔內的油泥切屑重達100g左右,用壓縮空氣吹除,必然切屑四處飛揚,油、水遍地,危險性大,作業(yè)環(huán)境又差。
為減少上述危害,在水壓試驗后,用清洗機的高壓水先對缸體外表面、內腔和螺紋孔清洗,使螺紋孔內的油泥切屑盡量減少,但每個(gè)孔內切屑仍有25g左右,再用壓縮空氣吹除,經(jīng)磁力吸棒檢查,孔內仍有大部分切屑未能清除干凈,滿(mǎn)足不了產(chǎn)品要求。
這種吹風(fēng)工藝還存在其它缺點(diǎn):吹出的切屑飛入或掉進(jìn)了其它孔內,破壞了其它孔系的清潔度;切屑四處飛濺,不但對操作者及周?chē)藱C易造成安全事故;而且切屑難以收集,造成周?chē)l生差;在通過(guò)水壓試驗工序和清洗工序時(shí),螺紋孔內的切屑、油泥,很容易使水壓試驗液、清洗液和漂洗液過(guò)早地污染,從而必須更換試驗液、清洗液和漂洗液,加大了生產(chǎn)成本;另外,壓縮空氣發(fā)出的尖嘯聲特別大;工人要一次手動(dòng)清除14個(gè)孔和瓦蓋結合面的切屑,生產(chǎn)效率低下,且工作環(huán)境差、勞動(dòng)強度大;漏吹的現象也時(shí)有發(fā)生。
3新型盲孔切屑清除機的研制
針對上述問(wèn)題,我們借鑒了國外成功的制造技術(shù),利用文丘里原理,設計制造了一種專(zhuān)用高效的裝置,一次將14個(gè)螺栓孔內的切屑全部清除干凈(圖2)。
當工件定位(必要時(shí)還可加裝夾緊機構)后,提升氣缸1將小泵體集成板5提高到工作位置,壓力較低的壓縮空氣(441kPa左右)進(jìn)行過(guò)濾后,經(jīng)過(guò)增壓裝置將壓力加大到834kPa左右,經(jīng)二路氣管分流到14個(gè)小泵體,每個(gè)小泵體中的氣流亦分作兩路,其中一路氣體通向深入螺紋孔底部的吹管內,吹起沉積在底部或吸附在孔壁的殘屑;另一路氣體通向對準在螺紋孔口處的吸管內,使其產(chǎn)生真空抽吸作用(圖3),將螺紋孔內的切屑全部徹底地吸到集屑箱里。另外,在電氣方面采用了PC可編程控制,它可以對每個(gè)孔的吹吸次序、吹吸時(shí)間任意調整,以便取得最佳效果。
4應用效果分析
技術(shù)效果
工藝性好在水壓工序前,螺紋孔內的雜物經(jīng)過(guò)氣力盲孔除切屑機抽吸后,幾乎沒(méi)有切屑存在;少量油泥,再經(jīng)清洗、高溫烘干后,螺紋孔內不但沒(méi)有雜物,而且有效地防止了螺紋孔因有水分生銹的現象(原吹風(fēng)工藝中壓縮空氣的水分含量極大);
生產(chǎn)效率高采用新技術(shù)后,工人只需將缸體推到位后,按一下按鈕即完成了14個(gè)孔內切屑的清除工作,且生產(chǎn)效率高,清除效果理想。
經(jīng)濟效果
降低生產(chǎn)成本由于螺紋孔內的雜物經(jīng)過(guò)氣力盲孔除切屑機清除后,螺紋孔內的少量殘余油泥切屑,在通過(guò)水壓試驗工序和清洗工序時(shí),對水壓試驗液、清洗液和漂洗液的污染程度小,可以延長(cháng)更換周期。以前每半個(gè)月需換一次,現在一個(gè)月?lián)Q一次;
減少了廢品經(jīng)半年的試生產(chǎn),從發(fā)動(dòng)機裝配線(xiàn)上反饋的信息看到,沒(méi)有一臺因螺紋孔有切屑而存在假力矩的現象,返修率由3%左右下降為零。
環(huán)保效果
環(huán)境好吸出的切屑收集在床身下的抽屜中,不影響周?chē)l生;工作時(shí)壓縮空氣吹吸的噪聲很小。
安全性好取消吹切屑工藝后,消除了切屑四處飛濺現象,杜絕了不安全因素。
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