淺談鍋爐汽包焊縫裂紋分析論文
[論文關(guān)鍵詞]電站鍋爐焊縫裂紋檢驗
[論文摘要]電站鍋爐在運行過(guò)程中,由于多種因素的影響會(huì )導致各種各樣缺陷的產(chǎn)生,既有有關(guān)承壓部件的,也有有關(guān)水汽質(zhì)量的,針對汽包焊縫裂紋典型案例做好深入地分析,將有利于雷同缺陷及時(shí)、妥善處理。
在役電站鍋爐實(shí)際檢驗過(guò)程中,經(jīng)常會(huì )遇到各種各樣的實(shí)際檢驗問(wèn)題,但歸結起來(lái)主要有幾類(lèi)比較典型的情況。下面選取定期檢驗過(guò)程中發(fā)現及處理過(guò)的汽包焊縫裂紋案例,深入探討了典型承壓部件損壞的部位、損壞的原因、修理的具體方案等,對這類(lèi)典型問(wèn)題的深入研究,有助于雷同問(wèn)題的及時(shí)、快速、正確處理,確保被檢鍋爐按期、安全的投入運行。
某廠(chǎng)電站鍋爐汽包在停爐內部檢驗中發(fā)現了嚴重的焊縫裂紋缺陷,采取措施進(jìn)行修復后,保證了汽包的安全運行,現將這一技術(shù)措施剖析如下:
一、汽包缺陷檢查
該廠(chǎng)鍋爐系1997年制造、安裝,1998年投入使用,2007年8月停爐檢驗時(shí),經(jīng)磁粉和超聲檢測發(fā)現,汽包第2道環(huán)焊縫上部外側坡口熱影響區有一條明顯的腐蝕氧化裂紋,裂紋長(cháng)450mm、寬0.02mm,最深處達20-25dB,最淺處3dB,在第2條環(huán)焊縫上部?jì)葌却嬖谌酆暇(xiàn)表面裂紋缺陷6處;其它焊縫也存在多處表面和埋藏缺陷,但未超標。分析表明:從開(kāi)裂的第2條環(huán)焊縫,焊縫外觀(guān)很不規則,焊縫比母材高出許多,形成了一個(gè)突變的臺階,在焊縫的融合線(xiàn)附近存在較多表面缺陷;這樣,在鍋爐頻繁的啟停中,汽包受到周期性的加熱、冷卻,在交變應力的'作用下導致開(kāi)裂,繼而發(fā)展。鑒于上述情況,采用了兩種方案:(1)對于未超標的埋藏缺陷作重點(diǎn)記錄,以便日后檢驗中作重點(diǎn)檢查;如發(fā)現缺陷發(fā)展、開(kāi)裂,立即處理。(2)對開(kāi)裂的缺陷,制定補焊工藝措施,對裂紋進(jìn)行挖補修復。
二、缺陷挖補前的各項工作檢查
。1)汽包母材化學(xué)成分(%):C-0.20,Si-0.46,Mn-1.15,P-0.008,S-0.0180
。2)汽包焊縫化學(xué)成分(%):C-0.66,Si-0.60,Mn-1.50,P-0.022,S-0.0130,化學(xué)成分分析結果符合J507焊條成分要求。
。3)金相檢查:焊縫:鐵素體+珠光體,珠光體呈帶狀分布,帶狀組織2-3級,晶粒度6級。熔合線(xiàn):鐵素體+珠光體,珠光體呈網(wǎng)狀分布,熔合線(xiàn)兩側有脫碳。熱影響區:鐵素體+珠光體,組織欠均勻,晶粒度5-6級。母材:鐵素體+珠光體,組織尚均勻,晶粒度6~7級。以上所檢查的組織皆屬正常。
。4)硬度測試:母材:HB125。熱影響區:HB115。焊縫區:HB125。以上所測的硬度值均符合要求。計算結果證明,19Mn5鋼無(wú)再熱裂紋傾向。
。5)19Mn5鋼產(chǎn)生冷裂紋傾向和焊接熱影響區淬硬傾向計算表明,汽包材料基本無(wú)冷裂傾向。
三、缺陷挖除
。ㄒ唬╅_(kāi)槽挖除工作所用的設備和材料
500A直流電焊機1臺;0.75m3空壓機1臺;碳棒直徑6mm、8mm,100根。
。ǘ┤毕蓍_(kāi)槽挖除方法及技術(shù)要求
、儆捎19Mn5鋼的塑性較好,開(kāi)槽挖除裂紋前不必鉆孔止裂。②開(kāi)槽方法:電弧氣刨后,砂輪磨光。③為了減少電弧氣刨的激熱影響,應將溫度預熱到200℃以上再進(jìn)行開(kāi)槽,在挖掉缺陷的同時(shí),應盡可能使槽開(kāi)得規整、光滑,并盡量減少開(kāi)槽的體積。
四、缺陷挖除后的補焊工藝
。ㄒ唬┖笚l材料選擇低氫型J507焊條。打底用中Φ3.2mm的焊條,其余用Φ4mm的焊條。
。ǘ┦┖腹に嚕汉笚l在350℃烘烤2小時(shí),烘烤的焊條放入保溫箱內,隨時(shí)使用。補焊過(guò)程中,始終保持預熱溫度,最低溫度150℃,施焊中采取多層多道焊。先沿U形坡口焊三層,使坡口寬度變窄,以減少收縮變形引起的應力,然后由下至上多層多道焊。每道焊縫用分段焊法,分段時(shí)填空焊的焊接方向應與原分段焊的方向相反。各焊道分段應錯開(kāi),可減少焊接應力的過(guò)大累積。打底焊采用中3.2mm焊條,焊道寬度控制在6-8mm左右,熔深控制在2-3mm之內。為減少收弧次數,每根焊條一次焊完。焊完一道,必須清渣進(jìn)行檢查,確認無(wú)缺陷時(shí)繼續施焊。
五、焊后熱處理
焊后熱處理采用局部整段內加熱法,使用框架式電阻加熱器,總容量108kvA,9路輸出,每路12kVA,輸入電壓220V,自動(dòng)控溫表2塊,溫度記錄儀1臺,熱電偶17支,使用HM1300×355×88mm框架型加熱塊6塊,平穩地置于汽包上半周,加熱塊與電源連接引出線(xiàn)用Φ10mm圓鋼,套上Φ12mm的瓷管,然后與鑲套銅電纜連接,銅電纜接到控溫設備上。為了減少熱量損失,在加熱帶的兩端設計兩塊堵板,堵板用3mm厚的鋼板制成Φ1600mm的圓板,將圓板分割4塊在汽包內組裝;在圓板每300mm×400mm的面積上焊中6×170mm的鋼絲若干根,以固定保溫材料;保溫材料選用硅酸鋁耐熱材料。電源連接線(xiàn)和熱電偶連接均從圓板的孔通過(guò)。
六、熱處理后的各項工作檢查
。ㄒ唬┍砻鏅z測:對補焊區內、外壁做磁粉檢測,未發(fā)現任何缺陷。
。ǘ┏暡z驗:用超聲波對內外壁進(jìn)行檢驗未發(fā)現超標和可記錄缺陷。
。ㄈ┙鹣鄼z驗:焊縫、熔合線(xiàn)、熱影響區、母材等金相組織屬正常范圍之內。
。ㄋ模┯捕葯z驗:焊縫HB130,熱影響區HB120,母材HB120。
。ㄎ澹嵛灰、撓度、橢圓度測量:熱處理升溫到600℃,甲側向西位移5mm,乙側向東位移7mm;熱處理完,汽包溫度降到室溫,甲乙側位移恢復到補焊前。撓度:熱處理后,甲側0,中部0.02,乙側0.02,正常。橢圓度a:原始值=0.22%;焊后值=0.25%;熱處理后值=0.25%。補焊后橢圓度變化不大,在允許值范圍內。
。堄鄳y試:通過(guò)實(shí)測熔合線(xiàn)處殘余應力為190MPa,偏離焊縫的近縫區應力為170MPa,焊縫平均最大應力為180MPa其殘余應力水平與原始態(tài)相符,說(shuō)明補焊工藝、熱處理工藝、補焊質(zhì)量都符合要求。
七、裂紋修復后的結論分析
汽包裂紋挖補修復后,各項技術(shù)指標均符合規定要求:
。1)補焊焊縫質(zhì)量達到JBI152-81標準的I級焊縫要求。
。2)硬度最高為HB130,遠遠小于線(xiàn)材硬度+100的規定,殘余應力最大為190MPa,大大小于245MPa規定,金相組織也沒(méi)有變化,由所有這些檢查結果推知,補焊焊縫具有良好的綜合機械性能,沒(méi)有產(chǎn)生任何永久變形。
。3)該汽包裂紋挖補修復后運行至今已近一年,在今年5月停爐檢修時(shí)再次對裂紋剔除的補焊部位進(jìn)行了磁粉和超聲檢測,同時(shí)對有記錄缺陷部位進(jìn)行了跟蹤檢查,均未有異常情況出現。由此可以說(shuō)明,針對此次汽包檢查出來(lái)的缺陷所采取的處理方案不僅符合標準,而且修復具體措施的實(shí)施是成功的。
參考文獻:
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