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大型機組電廠(chǎng)除灰渣系統設計優(yōu)化與節能降耗論文

時(shí)間:2022-09-01 06:08:21 論文 我要投稿
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大型機組電廠(chǎng)除灰渣系統設計優(yōu)化與節能降耗論文

  摘要:根據現階段我國實(shí)踐中應用的大型機組電廠(chǎng)除灰渣系統,本文主要從設計環(huán)節闡明了許多節能降耗的策略與方法,具體來(lái)說(shuō),主要涉及到常規除濕渣系統、風(fēng)冷鋼帶機-渣倉方案以及除灰系統三個(gè)方面展開(kāi)分析,希望能夠為將來(lái)科學(xué)設計上述系統提供指導和借鑒。

大型機組電廠(chǎng)除灰渣系統設計優(yōu)化與節能降耗論文

  關(guān)鍵詞:大型機組;除灰渣系統;設計優(yōu)化;節能降耗

  進(jìn)入新世紀,“節能”已經(jīng)突破了傳統的節約電能,逐漸演化為一種全新的“能”,主要涉及到電能、水能、土地資源,有時(shí)候還涉及到投資與運行檢修等方面。本文主要從廣義方面展開(kāi)研究,希望能夠不斷優(yōu)化設計,實(shí)現節能降耗的目標。

  1常規除濕渣系統

  1.1兩種系統方案對比分析

  刮板撈渣機一級直接上渣倉(一級方案)和撈渣機-碎渣機-刮板輸送機-渣倉(二級方案)進(jìn)行對比,通過(guò)若干項目的技術(shù)經(jīng)濟對比,同時(shí)經(jīng)由許多電廠(chǎng)的研究之后發(fā)現,如果條件準許,最好選擇前者。同時(shí)還屬于《除灰技規》修編所提倡的方法。具體拿600MW來(lái)說(shuō),通過(guò)前者撈渣機出力大約為60t/h,每爐對比結果如下:投資降低數額達到100萬(wàn)元,每年電能消耗減少數量達到11.25萬(wàn)kWh。對比檢修成本并未獲得較為準確的數據,然而,通過(guò)電廠(chǎng)檢修工作者的意見(jiàn),后者的成本相對較高。

  1.2減小撈渣機高度或者長(cháng)度

  現階段,600MW機組一級方案撈渣機基本上是42~50m長(cháng),極大值是66m。其長(cháng)度數值的提高,投資成本隨之提高。第一,鍋爐下聯(lián)箱水平長(cháng)度主要取決于爐型,這個(gè)指標保持固定;第二,長(cháng)期的實(shí)踐發(fā)現,完全能夠使用單渣倉,通過(guò)該方式能夠降低撈渣機頭部在渣倉頂部的高度,同時(shí),應將渣倉頂部開(kāi)槽使得撈渣機斜升段部分放入的型式,通過(guò)這種方式來(lái)減小撈渣機高度。

  1.3將撈渣機關(guān)斷門(mén)取消,減小鍋爐高度

  伴隨撈渣機質(zhì)量的改善,許多取消關(guān)斷門(mén)設備已經(jīng)在實(shí)踐中得到檢驗,撈渣機檢修時(shí)間明顯大于鍋爐大修期,這樣設置關(guān)斷門(mén)的作用相對較小,因此,可以將其取消。

  1.4后續水處理系統的設計優(yōu)化

  首先,不斷將水處理系統簡(jiǎn)化。利用高效濃縮機等進(jìn)行處理以后,筆者認為不應再次送至撈渣機,可以輸送到統一的廢水進(jìn)行處理;第二,就那些換熱系統來(lái)說(shuō),例如換熱等設備,建議取消它們。

  1.5將調速裝置引入到主要設備之中

  由于除渣系統的工況與煤質(zhì)等條件存在一定關(guān)系,引入調速裝置盡管成本相對較高,然而卻可以充分確保除渣設備的順利工作,能夠在長(cháng)期工作中發(fā)揮非常明顯的節能效果。

  1.6將攪拌用水泵取消

  筆者認為可以通過(guò)兩個(gè)方式來(lái)進(jìn)行,一是直接將水壓滿(mǎn)足攪拌水水壓條件的水(進(jìn)水等)向攪拌機供應,其次,要是水壓無(wú)法滿(mǎn)足相關(guān)標準,可以設置管道泵于灰庫運轉層攪拌水支管上,其和攪拌機聯(lián)鎖運行。一則可以降低投資與占地,而且還可以節約能源,此外,非常便于調節水量,節約用水。

  2風(fēng)冷鋼帶機-渣倉方案

  2.1建議使用的渣倉方案

  風(fēng)冷鋼帶機-后續機械輸送系統-渣倉方案和風(fēng)冷鋼帶機-后續氣力輸送系統-渣倉對比來(lái)說(shuō),前者的優(yōu)勢非常突出,而在大型機組里面,風(fēng)冷鋼帶機-碎渣機-斗提機-渣倉方案的應用非常廣泛。從投資、消耗能量、以及工作成本等方面進(jìn)行分析,其優(yōu)勢突出,同時(shí)還屬于《除灰技規》中建議使用的方案。

  2.2干除渣方案的冷卻風(fēng)量的控制

  按照許多電廠(chǎng)調試結果表明,到達爐膛的風(fēng)量一定要低于鍋爐總進(jìn)風(fēng)量的1%,要是大于該標準,那么將會(huì )在一定程度上影響到鍋爐燃燒效率,鑒于此,鍋爐渣量必須相對較小,否則它的冷渣效果將受到影響(現階段,通常情況下,我國使用的大型機組每爐最大渣量往往都低于15t/h)。關(guān)于每一家設備供應商在實(shí)踐中使用的其它后續降溫方法,仍然需要大量的項目實(shí)踐來(lái)加以驗證。

  2.3干渣倉的利用

  對于那些使用干除渣的項目,要是省煤器灰、脫硫灰要求氣力輸送系統,在這種情況下,筆者認為應當將其送至干渣倉。因它們?yōu)閷傧∠噍斔,所以,它們送到干渣倉具有相對較短的距離,這樣就非常方便進(jìn)行輸送,能夠在降低輸送氣量,同時(shí)還能夠節約能源和成本。

  3除灰系統

  第一,取消省煤器灰的氣力輸送系統;第二,盡量降低氣力輸送的距離;第三,科學(xué)改善倉泵與管道的配置;第四,適當降低同時(shí)運行的支管數量;第五,增設一套虛擬氣灰比測量裝置;第六,采用全廠(chǎng)集中空壓機站;第七,科學(xué)設置倉泵低料位與電除塵器灰斗計數量;第八,關(guān)于熱膨脹,應當科學(xué)設置固定支架的位置,利用這種方式盡量使固定支架上熱膨脹力為0;第九,灰庫和渣倉地面沖洗水,可排至排至沉煤池,要是實(shí)踐中使用濕法脫硫,還能夠通過(guò)泵把沖洗水傳輸到相應的脫硫濃縮池。經(jīng)過(guò)濃縮處理之后和脫硫灰漿一起,經(jīng)由真空皮帶機進(jìn)行過(guò)濾,然后排出。

  4結語(yǔ)

  綜上所述,通過(guò)上文中的優(yōu)化設計,并應用科學(xué)合理的節能方法,除灰渣系統能夠降低投資成本,尤其是其能夠降低占地面積,降低運行成本,最終使其運行效益有所提升。

  參考文獻:

  [1]呂文杰.熱電廠(chǎng)除灰渣系統技術(shù)改造[J].石化技術(shù),2012,03:33-35.

  [2]翟煤源.大型機組電廠(chǎng)除灰渣系統設計優(yōu)化和節能降耗[J].山東工業(yè)技術(shù),2015,19:171.

  [3]湯虎,邵明勇,董德宇.大型燃煤機組鍋爐底渣輸送方式選型研究[J].中國電力教育,2011,03:144-145.

  [4]王學(xué)根.600MW超臨界燃煤發(fā)電機組節能降耗實(shí)踐[J].能源與節能,2012,03:48-50.

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