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煉鐵廠(chǎng)降本增效總結

時(shí)間:2022-11-21 19:57:29 總結 我要投稿

煉鐵廠(chǎng)降本增效總結

  總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發(fā)揚成績(jì),不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧?偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編幫大家整理的煉鐵廠(chǎng)降本增效總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

煉鐵廠(chǎng)降本增效總結

  自20xx下半年以來(lái),煉鐵廠(chǎng)眼睛向內,不斷自我加壓,以高爐生產(chǎn)穩定順行為核心,以降本增效為手段,以實(shí)現效益最大化為目標,不斷提升技術(shù)經(jīng)濟指標,努力開(kāi)創(chuàng )生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)新局面,F將本階段主要工作完成情況和下一步工作計劃匯報如下:

  一、降本增效取得的成果

  1、生產(chǎn)工藝方面

 。1)百日攻關(guān)取得成效

  20xx年6月份,全公司開(kāi)展“百日攻關(guān)”活動(dòng),在此期間完成生鐵產(chǎn)量295002噸,超出計劃產(chǎn)量2902噸,生鐵合格率100%,保證為煉鋼提供了優(yōu)質(zhì)鐵水;同時(shí)深入挖掘自身潛力,牢固樹(shù)立以成本管控為中心,采取多種措施并取得了突出的成績(jì),6、7、8月份生鐵考核成本為2150.35元/噸鐵,比計劃成本下降了11.62元/噸鐵,降低成本總額342.69萬(wàn)元;綜合焦比534kg/t,比計劃降低了6kg/t;爐溫內控率達到83%,高于公司內控標準13個(gè)百分點(diǎn)。

 。2)實(shí)施焦炭分級入爐

  由于公司內部沒(méi)有焦化,高爐用焦炭全部外購,因焦炭廠(chǎng)家多,成分、粒級、強度不穩定,含粉率高,影響高爐順行,造成成本壓力大。

  為此,將焦炭中10~25mm的篩分出來(lái)作為焦丁配吃,并根據爐況調整配吃量,一方面保證了入爐焦炭的質(zhì)量,同時(shí),由于焦丁跟燒結礦一起入爐,軟熔層變薄,降低了料柱阻損,改善了透氣性,礦石的還原過(guò)程得到改善,取得了降低焦比、保證爐況順行的效果。

 。3)配吃塊礦

  因塊礦其品位與球團品位相近,但塊礦單價(jià)比球團礦單價(jià)低,為此,煉鐵廠(chǎng)制定了《配吃塊礦方案》,在保證高爐順行的前提下,加大對塊礦的配吃比例,20xx年1~10月份塊礦比為1.8%,最高達4.5%,配吃期間保持了爐況順行,同時(shí)有效降低了生鐵成本。

 。4)配吃次焦

  20xx年焦碳價(jià)格大幅上漲,為降低采購成本,8~9月份煉鐵廠(chǎng)根據采購及庫存情況,制訂了詳細《焦炭低價(jià)料配吃方案》,合理配吃小批量焦炭,加大對石焦的配吃比例,在保證爐況順行的情況下,8月7日1爐開(kāi)始配吃30%天成焦炭(低價(jià)低質(zhì)焦炭),15日將其配比上調至50%;同時(shí)3爐增加石家莊焦炭配吃比例到37.5%,亞太焦配吃12.5%,主焦比例降到12.5%;到9月27日次焦炭均配吃完畢,有效的降低了成本。

 。5)配吃釩鈦粉

  為降低生產(chǎn)成本,20xx年1~10月份球團中配加一定數量的釩鈦粉,1~7月份配吃比例在20~40%之間,8月配吃比例增至100%,

 。6)配吃FMG粉、印度粉

  煉鐵廠(chǎng)于20xx年8月27日開(kāi)始配吃10%FMG粉的燒結礦,28日后逐步上調比例至40%,至9月20日配比上提到50%,配吃期間燒結礦質(zhì)量變差(9月份燒結礦強度僅為70.83%,小粒級含量增加,槽下測量5~10mm為38.77%,含粉為5.88%),導致煤氣流不穩。針對這一特點(diǎn),為確保3爐爐況穩定順行,煉鐵廠(chǎng)制訂了《配吃FMG粉操作方針》,為FMG粉配吃比例上調提供了保障,配吃期間高爐雖操作難度明顯增大,但保持了高爐的穩定順行,且技術(shù)經(jīng)濟指標也未出現大的波動(dòng)(8、9月份綜合焦比平均為522.81kg/t,較1-7月份僅上升了0.69kg/t),達到了降本增效的目的。

  自20xx年12月4日開(kāi)始,燒結配吃印度粉(12月4日30%,12月5日提到50%),分廠(chǎng)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì ),制定《配吃印度粉生產(chǎn)組織方案》,保證了高爐的穩定順行。

 。7)降低綜合焦比

  20xx年煉鐵廠(chǎng)為降低焦比,采取措施如下:制定、實(shí)施《爐溫激勵方案》、《風(fēng)溫考核方案》,對爐溫、風(fēng)溫進(jìn)行激勵,加大噴煤比及焦丁的配吃量,優(yōu)化高爐操作,杜絕大的`爐況失常,穩定[Si]偏差,實(shí)現低硅冶煉,制定《煉鐵廠(chǎng)降焦比攻關(guān)方案》,通過(guò)以上措施20xx年綜合焦比比計劃下降了8.52Kg/t,大大降低了鐵前成本。

 。8)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),適時(shí)調整原燃料結構

  結合供應處,及時(shí)掌握原燃料采購價(jià)格,對噴煤、焦炭、鐵粉配比、生礦等進(jìn)行核算,根據煙煤價(jià)格,混噴沒(méi)有優(yōu)勢,經(jīng)請示公司自11月22日起高爐全噴無(wú)煙煤。

  2、技改方面

 。1)實(shí)施噴煤改造,提高煤比,提高煙煤混噴比

  為降低焦比,針對氮氣壓力不足、煤粉臺時(shí)產(chǎn)量低使噴煤受限等問(wèn)題,20xx年8月,煉鐵廠(chǎng)及時(shí)協(xié)調能源中心提高氮氣壓力,并對噴煤進(jìn)行了改造,提高臺時(shí)產(chǎn)量2噸左右,使3爐噴煤比有了一定的提高,由5月份的94.8kg/t,提高到8月份109.4kg/t,實(shí)現噸鐵效益8.73元,富氧率也由1.2%提高到1.7%左右。20xx年11月份組織噴煤系統改造,11月27日實(shí)現1、3高爐同時(shí)噴煤。

  20xx年3月19日將原煙煤給煤機皮帶秤更換成速比為48的減速機,提高稱(chēng)重量,使煙煤配比提到40%,為提高煤比提供了保證。

 。2)對高爐布袋除塵系統改造、優(yōu)化

  20xx年10月份利用2爐停爐期間,使用2爐3個(gè)箱體,解決了高爐布袋箱體不足的問(wèn)題,使1爐布袋的壽命延長(cháng)了2~3倍,降低成本20萬(wàn)元以上。同月改造1爐布袋卸灰球閥密封,節約成本10萬(wàn)元。

 。3)改造高爐供料系統,減少高爐返礦率

  受場(chǎng)地限制,高爐上料系統皮帶多,中轉此次多,燒結礦經(jīng)多次中轉后返礦率升高,小粒級增多,制約高爐生產(chǎn),同時(shí)成本升高。為此,20xx年1月2日,對3高爐供料系統進(jìn)行改造,并于1月16日投入使用。該改造項目實(shí)施后,使燒結礦不經(jīng)過(guò)中轉倉,直接經(jīng)過(guò)皮帶進(jìn)入槽上料倉,降低了燒結礦的返礦率,改善了入爐燒結礦粒級。

 。4)20xx年下半年,通過(guò)對3爐槽下壓系統改造、冷卻水過(guò)濾器改造、凈環(huán)更換網(wǎng)格式濾料,以及1爐卷?yè)P料車(chē)做溜車(chē)保護裝置等一系列技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng),非計劃檢修率為零的最佳指標。其中20xx年6~11月份設備慢風(fēng)率為零。

  3、輔助支撐方面

 。1)3高爐單爐生產(chǎn)期間,利用磨煤能力較大,在非用電高峰時(shí)間將煤粉提前磨好,減少用電高峰磨煤時(shí)間,節約電費6.5萬(wàn)元/月左右

 。2)對除塵風(fēng)機及沖渣水泵進(jìn)行控制,在不出鐵時(shí)將風(fēng)機轉速調至最低,降低負荷,同時(shí)停用沖渣泵,有效的降低了電耗。

 。3)配吃FMG粉期間,協(xié)調倒運焦炭車(chē)輛,使倒運時(shí)間由原來(lái)的15分鐘/車(chē),降到現在的9分鐘/車(chē),既保證了倉位,又減少了皮帶運轉時(shí)間,降

  低了電耗;同時(shí)焦炭直接入倉,減少焦炭倒運次數,避免了車(chē)輛的碾軋減少入爐粉末。

 。4)為減少入爐料的摔打,保證槽上料位在兩米以下;槽下每個(gè)班做兩次檢測,發(fā)現燒結礦含粉在3%以上的,及時(shí)控制振篩振幅和下料速度;以上兩項分廠(chǎng)派專(zhuān)人負責抽查,實(shí)施后效果良好,入爐含粉量得到有效的控制。

  4、自主管理和提案制度

  20xx年榮獲公司“自主管理”和“提案制度”績(jì)優(yōu)先進(jìn)單位稱(chēng)號20xx年,煉鐵廠(chǎng)圓滿(mǎn)組織完成了第六、七、八屆三屆自主管理活動(dòng),針對成本、生產(chǎn)、能源、維護、環(huán)保、其它等六方面開(kāi)展活動(dòng),有效解決了生產(chǎn)過(guò)程中存在的實(shí)際問(wèn)題。截止到11月份,共發(fā)布自主管理活動(dòng)成果32項,創(chuàng )經(jīng)濟效益1146萬(wàn)余元。

  20xx年煉鐵廠(chǎng)積極組織并大力宣傳提案制度,1~10月份,煉鐵廠(chǎng)共受理提案206件,超出計劃26件,預估年創(chuàng )效益達500多萬(wàn)元,另外對環(huán)保、減少安全隱患和降低員工勞動(dòng)強度方面起到很大的作用。

  5、清倉查庫

  20xx年11月份,根據公司計劃,對閑置、報廢物資退庫,并建立臺帳,進(jìn)行定置管理。

  20xx年1~11月份完成生鐵產(chǎn)量76.37萬(wàn)噸,質(zhì)量合格率100%,爐溫內控率87.16%;1~11月份平均生鐵考核成本為2787.38元/t,比計劃成本節約11.51元/t。由于降本增效效果明顯,20xx年中被公司評為最佳效益團隊。

  二、降本增效工作計劃

  在過(guò)去的一年多時(shí)間里,煉鐵廠(chǎng)在降本增效方面取得了一定成績(jì),但受具體工藝配置和原燃料條件等制約,生鐵成本仍偏高,需進(jìn)一步挖潛。

  1、繼續在降低電耗方面挖潛目前電耗仍較高,其原因如下:

 。1)由于9月份只有3爐生產(chǎn)加之配吃低價(jià)料(清倉底料和次焦炭)、FMG粉后爐缸工作不均,生鐵產(chǎn)量較低,另外適當限制產(chǎn)能,導致電單耗升高。

 。2)1爐與2爐已停產(chǎn),但兩臺冷卻泵正常運轉,導致電耗升高。

 。3)3爐風(fēng)機正常工作時(shí)放風(fēng)閥處于打開(kāi)狀態(tài),且開(kāi)度≥15度,電耗損失較大。

  應對措施:聯(lián)系風(fēng)機廠(chǎng)家解決風(fēng)機放風(fēng)閥長(cháng)期處于打開(kāi)狀態(tài)的問(wèn)題,并嚴格控制沖渣水的啟停時(shí)間,節約電耗。

  2、加強設備技改和修舊利廢工作,并保證工作質(zhì)量,進(jìn)一步降低鐵前成本。

  3、生產(chǎn)工藝方面

  堅持配吃低價(jià)印度粉的既定方針,繼續摸索配吃印度粉及釩鈦粉的冶煉技術(shù),保證高爐生產(chǎn)的穩定順行。

  煉鐵廠(chǎng)xx年xx月xx日

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