通風(fēng)安全管理標準化的總結
通風(fēng)安全管理標準化的總結
一、組織機構
200x年,對通風(fēng)專(zhuān)業(yè)組的人員進(jìn)行了調整。以李運(通風(fēng)副總工程師)為組長(cháng),羅德真(通安部經(jīng)理)為副組長(cháng),胡永強、廖德偉、廣建華、劉利為成員的通風(fēng)專(zhuān)業(yè)組。通風(fēng)專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行了明確細致的分工,各自分管一方面的具體工作。大家相互配合,協(xié)調工作。通風(fēng)專(zhuān)業(yè)每周不定時(shí)抽查,班組每日現場(chǎng)巡查,每月邀請相關(guān)領(lǐng)導和單位到井下進(jìn)行1次實(shí)地通風(fēng)安全管理標準化考評,每月召開(kāi)1次通風(fēng)安全管理標準化考評會(huì )議,嚴格按《通風(fēng)安全管理標準化》的要求進(jìn)行打分。
二、標準化具體工作
1、有2名主扇司機的操作證過(guò)期,及時(shí)排到樂(lè )山安培中心進(jìn)行了培訓。機電車(chē)間按期派人對主扇進(jìn)行檢查、維修。
2、通安部每旬按時(shí)進(jìn)行風(fēng)量旬測,平時(shí)不定時(shí)測風(fēng)。對井下測風(fēng)處斷面不定期的校正,使各用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)速完全符合《煤礦安全規程》的要求。根據采掘變化及時(shí)對風(fēng)量進(jìn)行了調整,無(wú)微風(fēng)和不合理串聯(lián)通風(fēng)。每次調風(fēng)和巷道貫通都編制了安全措施,并安排專(zhuān)人到達現場(chǎng)指揮處理。
3、公司購買(mǎi)局部通風(fēng)機6臺,新型開(kāi)關(guān)6臺,風(fēng)筒1000米。使掘進(jìn)工作面的供風(fēng)實(shí)現了雙風(fēng)機,運行風(fēng)機和備用風(fēng)機能自動(dòng)切換,確保了局部通風(fēng)機連續運轉、均衡供風(fēng)、風(fēng)流穩定可靠。對破損的風(fēng)筒進(jìn)行修補和更換,保證工作面風(fēng)筒出口的風(fēng)量符合要求。
4、礦井通風(fēng)設施嚴格按標準化要求進(jìn)行構筑,并有健全的檢查維修制度。今年新構筑風(fēng)門(mén)30道,密閉墻12道,維修通風(fēng)設施60次,嚴格按標準驗收,保障了礦井通風(fēng)穩定可靠。
5、加強瓦斯管理,健全瓦斯管理制度。礦井的瓦斯檢查地點(diǎn),都經(jīng)過(guò)總工審批后嚴格執行。加強瓦檢員的平時(shí)業(yè)務(wù)培訓,按時(shí)派人到樂(lè )山安培中心培訓,使瓦檢員都持證上崗。排放瓦斯編制有專(zhuān)門(mén)的措施,經(jīng)批準后嚴格執行。礦井配備有40名專(zhuān)職瓦檢員,瓦檢員嚴格按規定進(jìn)行瓦斯檢查工作,杜絕了瓦斯超限和瓦斯積聚現象發(fā)生。瓦斯日報每日上部礦長(cháng)和總工審閱、簽字。
6、完善裝備設施,確保監控有效。礦井安裝有KJ90NA(升級后)型監控系統。礦井井口設有監控室,監控主機兩臺,并與辦公樓7臺電腦構成局域網(wǎng)。今年新購買(mǎi)各類(lèi)傳感器15個(gè),信號線(xiàn)3000米,對陳舊的部分傳感器和線(xiàn)路進(jìn)行了更換,完善了一氧化碳和溫度傳感器,井下設分站10個(gè),安裝有瓦斯(29臺)、風(fēng)速(3臺)、開(kāi)停(9臺)、風(fēng)門(mén)開(kāi)關(guān)(4臺)、負壓(1臺)等各類(lèi)傳感器共62個(gè),各工作面采用KDG3K型井下遠程饋電斷電器實(shí)現“瓦電閉鎖和斷電反饋”,掘進(jìn)工作面同時(shí)實(shí)現了“風(fēng)電閉鎖”。礦井瓦監控系統運行情況良好,礦井監測制度較完善,設備均按要求進(jìn)行定期調試、校正和維護,安排了專(zhuān)人值班,及時(shí)處理各類(lèi)故障,并與金安達公司簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。監控數據準確,瓦斯超限和停風(fēng)斷電功能完好,斷電范圍準確可靠。
7、加強瓦斯抽采,不斷提高抽放率。我公司于2006年下半年開(kāi)始計劃瓦斯抽采建設工作,200x年6月竣工開(kāi)始進(jìn)行試運行,并于200x年1月通過(guò)了四川省煤監局的檢查驗收。采用的抽放方式有采空區全封閉、半封閉抽放,隅角插管抽放,邊掘邊抽和裂隙鉆孔抽放等,具體抽放地點(diǎn)有6305采煤工作面(本煤層預抽、頂板裂隙鉆孔抽放、隅角插管抽放)、6315、6412采煤工作面(頂板裂隙鉆孔抽放、隅角插管抽放)、四采區(采空區全封閉抽放)6403采煤工作面(隅角插管抽放)。今年公司繼續加大投入,購買(mǎi)抽采干管320米(規格為PE280),抽采支管1300米(規格為PE110和DN50的無(wú)縫鋼管),施工鉆場(chǎng)26個(gè),鉆孔104個(gè),鉆孔總長(cháng)度5240余米,新購ZLJ—360型鉆機和BFZ—10/2。4型封孔泵各一臺,抽采系統工程累計總投資達500余萬(wàn)元,F瓦斯泵運行正常,泵站負壓達到30KPa以上,鉆孔負壓達到13KPa以上,采空區埋管抽放濃度3。2%~7。8%之間,鉆孔抽放濃度50%~95%之間,泵站抽放混合流量30~42m3/min,純瓦斯量1。5~2。9m3/min,平均純瓦斯量1。96m3/min,累計抽放純瓦斯量101。4萬(wàn)m3。充分發(fā)揮了抽采系統的作用,提高抽放率,減少了風(fēng)排瓦斯量。
。、礦井生產(chǎn)采掘布置均嚴格按照礦井和采區設計,組織施工和生產(chǎn),根據礦井深部開(kāi)采的特點(diǎn),平巷巷道斷面由原來(lái)的3。5m2改為5。1m2,采用錨網(wǎng)支護,增加了通風(fēng)斷面。礦井實(shí)現勞動(dòng)定員管理,堅持正規循環(huán)作業(yè),采煤實(shí)行“兩采一準”,推進(jìn)度嚴禁超過(guò)作業(yè)規程規定。加強采掘管理,強調掘進(jìn)先行,保障了正常的采掘接替,采煤作業(yè)均是在采區構成完整的通風(fēng)和排水系統后,才開(kāi)始回采,采煤工作面均采用走向長(cháng)壁后退式開(kāi)采方法。
。、完善制度,落實(shí)責任,嚴格管理。公司建立了一通三防管理細則和各工種崗位責任制,并根據最新的法律法規和上級各部門(mén)的要求,及時(shí)的更新完善。今年在瓦斯抽采、通風(fēng)設施管理、瓦斯管理、防塵管理、員工培訓等方面,針對新的形勢和要求,對規章制度進(jìn)行了補充和完善,牢固樹(shù)立“瓦斯超限就是事故”的理念,嚴肅進(jìn)行追查,查找和消除隱患。
10、公司設置了總工程師直接管理的生產(chǎn)技術(shù)和通風(fēng)安全工作,并設置有專(zhuān)職通風(fēng)副總工程師,主要負責一通三防技術(shù)和業(yè)務(wù)管理,下有通風(fēng)、抽采、監控、防塵、瓦檢等各專(zhuān)業(yè)組,人員、裝備配備齊全。
11、在現場(chǎng)管理上,嚴格落實(shí)下井帶班制度,深入井下現場(chǎng),加大了對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節的檢查和巡視,杜絕三違,及時(shí)研究存在的突出問(wèn)題,制定方案,采取措施,消除隱患。持續加強和鞏固礦井質(zhì)量標準化工作,提升礦井安全基礎水平,消除了事故隱患,杜絕了事故發(fā)生。
總之,在過(guò)去的通風(fēng)安全管理標準化工作中,我們按照各級主管部門(mén)的要求,加大投入(巷道工程、購置裝備、人員配備等累計投入資金128。5萬(wàn)元),嚴格管理,取得了一定的成績(jì),為200x年的礦井安全生產(chǎn)提供了基礎保障。
三、標準化工作存在的問(wèn)題
礦井準化是一項長(cháng)期性的系統工程,實(shí)際工作中,我們還存在不足,離各級主管部門(mén)的要求還有差距,我們要認真總結。
1、礦井礦壓大,巷道變形嚴重,構筑的通風(fēng)設施變形快,通風(fēng)設施標準化難度大。巷道變形,對抽放管道的安設增加了難度,導致抽放管高度有些不夠。
2、員工對質(zhì)量標準化工作認識不夠,工作中還有很多質(zhì)量還達不到標準化的要求。
3、由于員工流動(dòng)大,有些特崗人員很難達到持證上崗。
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