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精餾實驗報告

時間:2025-11-10 14:15:26 賽賽 報告 我要投稿

精餾實驗報告范文(通用15篇)

  我們眼下的社會,報告的使用成為日常生活的常態(tài),多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編為大家收集的精餾實驗報告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

精餾實驗報告范文(通用15篇)

  精餾實驗報告 1

  實驗目的

  掌握精餾塔全回流操作方法,測定理論塔板數(shù)及全塔效率。

  觀察塔板氣液接觸狀況,分析回流比對分離效果的影響。

  實驗裝置

  采用篩板塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),配備電加熱再沸器、蛇管式冷凝器及回流分配裝置。物料為乙醇-水混合液(初始乙醇質量分數(shù)20%)。

  實驗步驟

  配制乙醇-水料液,啟動進料泵向塔釜供料至液面250-300mm。

  開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后建立全回流(回流比R=∞)。

  穩(wěn)定后取塔頂、塔釜及相鄰兩塊塔板液樣,用阿貝折光儀測定濃度。

  記錄塔頂溫度(78.2℃)、塔釜溫度(99.5℃)及回流量。

  數(shù)據(jù)處理

  濃度分析:塔頂乙醇質量分數(shù)94.8%,塔釜1.0%。

  理論塔板數(shù)計算:

  在y-x圖上繪制平衡線及對角線,從塔頂組成(xD=0.948)和塔釜組成(xW=0.01)作梯級。

  全回流操作線為y=x,梯級總數(shù)為6(含再沸器),理論塔板數(shù)NT=5(第1塊為再沸器)。

  全塔效率:實際板數(shù)Ne=8,總板效率E=NT/Ne=5/8=62.5%。

  結論

  全回流條件下,理論塔板數(shù)最少,分離效率最高。實驗中全塔效率達62.5%,驗證了精餾塔在全回流時的'優(yōu)化分離性能。

  精餾實驗報告 2

  實驗目的

  測定部分回流條件下的理論塔板數(shù)及單板效率。

  研究回流比對分離效果的影響。

  實驗裝置

  同范文一,但增加回流比控制器,物料為乙醇-正丙醇混合液(初始乙醇摩爾分數(shù)25%)。

  實驗步驟

  全回流穩(wěn)定后,切換至部分回流模式,設定回流比R=2。

  調節(jié)進料量至8L/h,穩(wěn)定后取塔頂、塔釜及進料板液樣。

  記錄操作參數(shù):塔頂溫度68.5℃,塔釜溫度99.0℃,回流量12L/h。

  數(shù)據(jù)處理

  濃度分析:塔頂乙醇摩爾分數(shù)0.95,塔釜0.03。

  理論塔板數(shù)計算:

  部分回流操作線方程:yn+1 = (R/(R+1))xn + xD/(R+1)。

  在y-x圖上繪制精餾段操作線(斜率=2/3)、提餾段操作線及q線(q=1.2)。

  梯級總數(shù)為8,理論塔板數(shù)NT=6(精餾段4塊,提餾段2塊)。

  單板效率:

  第3塊塔板液相濃度xn=0.6,第4塊xn+1=0.4。

  與第3塊氣相平衡的`液相濃度xn*=0.5。

  單板效率Eml=(xn-1-xn)/(xn-1-xn*)=(0.7-0.6)/(0.7-0.5)=50%。

  結論

  部分回流時,回流比R=2可實現(xiàn)高效分離,單板效率達50%。操作線斜率影響梯級分布,進而決定理論塔板數(shù)。

  精餾實驗報告 3

  實驗目的

  掌握恒沸精餾原理,利用夾帶劑(苯)分離乙醇-水共沸物。

  測定乙醇回收率及分離純度。

  實驗裝置

  精餾塔(填料層高度1.2m,θ環(huán)填料),配備苯加入系統(tǒng)及氣相色譜儀。

  實驗步驟

  向塔釜加入乙醇-水混合液(乙醇質量分數(shù)20%)及苯(夾帶劑,質量比1:1)。

  開啟加熱,控制塔頂溫度68.2℃,塔釜溫度98.5℃。

  調節(jié)回流比R=3,每隔30分鐘取塔頂、塔釜樣。

  數(shù)據(jù)處理

  濃度分析(氣相色譜):

  塔頂乙醇質量分數(shù)92%,苯8%;塔釜水98%,乙醇2%。

  乙醇回收率:

  進料乙醇質量=100g×20%=20g;塔頂乙醇質量=92g×92%=84.64g(按餾出量92g計)。

  回收率=(84.64/20)×100%=423.2%(數(shù)據(jù)異常,可能因取樣量或計算錯誤,需復核)。

  修正:若餾出量按實際收集量(如50g),則回收率=(50×92%)/20=230%(仍需核查實驗操作)。

  結論

  恒沸精餾通過加入苯形成低沸點恒沸物,有效分離乙醇-水。實驗中乙醇回收率異常高,可能因取樣或計算誤差,需優(yōu)化操作條件。

  精餾實驗報告 4

  實驗目的

  分析進料量、回流比對精餾塔分離效率的影響。

  優(yōu)化操作參數(shù),提高乙醇純度。

  實驗裝置

  篩板塔(同范文一),配備變頻進料泵及智能回流控制器。

  實驗步驟

  設定進料量F=6L/h,回流比R=1.5,穩(wěn)定后取樣。

  改變進料量至10L/h,回流比至2.5,重復取樣。

  記錄操作參數(shù):F=6L/h時,塔頂溫度78.5℃,乙醇純度90.2%;F=10L/h時,塔頂溫度79.0℃,純度85.5%。

  數(shù)據(jù)處理

  分離效率分析:

  進料量增加導致塔內氣液負荷上升,單板效率下降(從55%降至45%)。

  回流比提高可補償進料量影響,但能耗增加(再沸器功率從1.2kW升至1.8kW)。

  優(yōu)化建議:

  最佳操作點:F=8L/h,R=2.0,此時乙醇純度92%,能耗1.5kW。

  結論

  進料量與回流比需匹配優(yōu)化,過高的'進料量會降低分離效率,而適當?shù)幕亓鞅瓤删S持高效分離。實驗確定最佳操作參數(shù)為F=8L/h、R=2.0。

  精餾實驗報告 5

  實驗目的

  診斷精餾塔操作異常(如塔頂溫度波動、分離效率下降)。

  練習故障排除方法,恢復穩(wěn)定分離。

  實驗裝置

  篩板塔(同范文一),人為設置故障(如冷凝器冷卻水流量不足、回流分配器卡滯)。

  實驗步驟

  故障模擬:關閉冷凝器冷卻水閥至50%,觀察塔頂溫度從78.2℃升至82.0℃,塔頂乙醇純度從94.8%降至88.5%。

  故障診斷:

  溫度上升且純度下降,推測為冷凝器冷卻不足導致回流液減少。

  檢查回流分配器,發(fā)現(xiàn)引流棒卡滯,回流比從R=3降至R=1.5。

  故障排除:

  完全打開冷卻水閥,溫度降至78.5℃。

  調整回流分配器,恢復R=3,純度回升至93.0%。

  數(shù)據(jù)處理

  故障影響:

  冷卻水流量減少50%,導致塔頂溫度上升3.8℃,乙醇純度下降6.3%。

  回流比下降50%,理論塔板數(shù)從5塊增至7塊(需更多塔板完成分離)。

  恢復效果:

  排除故障后,塔頂溫度及純度恢復至正常范圍,驗證了故障診斷與排除的有效性。

  結論

  精餾塔操作異常多由冷卻系統(tǒng)或回流系統(tǒng)故障引起。通過溫度、純度監(jiān)測及設備檢查,可快速定位問題并恢復穩(wěn)定分離。實驗強化了故障診斷與應急處理能力。

  精餾實驗報告 6

  一、實驗目的

  熟悉精餾塔的.基本結構與操作流程。

  掌握全回流和部分回流條件下理論塔板數(shù)的測定方法。

  分析不同回流比對分離效果和能耗的影響。

  二、實驗原理

  精餾塔通過氣液兩相逆流接觸實現(xiàn)混合物分離。全回流時,塔頂冷凝液全部返回塔內,此時理論塔板數(shù)最少,操作穩(wěn)定,常用于科研和裝置開停車。部分回流時,通過調節(jié)回流比(R=回流量/采出量)平衡分離效果與能耗。理論塔板數(shù)(NT)通過圖解法在x-y圖上繪制平衡線與操作線,以梯級數(shù)計算。

  三、實驗裝置與材料

  裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),蛇管式冷凝器(換熱面積0.06m),回流分配器(玻璃材質,電磁控制)。

  材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),阿貝折光儀(濃度分析)。

  四、實驗步驟

  全回流操作:

  配制20%乙醇溶液,啟動進料泵向塔釜供料至液面250-300mm。

  啟動塔釜加熱(電壓120V)和塔身伴熱,觀察塔板氣液接觸狀況。

  待塔頂溫度穩(wěn)定(78.3℃),取塔頂、塔釜及第3、5塊塔板樣品,用折光儀分析濃度。

  部分回流操作:

  調節(jié)回流比至R=2.0,穩(wěn)定后取樣分析。

  改變回流比至R=3.0,重復取樣。

  五、實驗數(shù)據(jù)與結果

  全回流數(shù)據(jù):

  塔頂濃度(xD):0.85(乙醇質量分數(shù))

  塔釜濃度(xW):0.05

  理論塔板數(shù)(NT):通過圖解法得NT=5.2,實際塔板數(shù)(Ne)=8,總板效率(E)=65%。

  部分回流數(shù)據(jù):

  R=2.0時,NT=6.8,E=58.8%;R=3.0時,NT=7.5,E=53.3%。

  分離效果隨回流比增加而提升,但能耗同步上升。

  六、結論

  全回流條件下理論塔板數(shù)最少,操作穩(wěn)定,適合科研和故障排查。

  回流比增加可提高分離效率,但能耗顯著上升,實際生產(chǎn)中需權衡。

  篩板塔在乙醇-水體系中表現(xiàn)出良好的分離性能,總板效率達65%。

  精餾實驗報告 7

  一、實驗目的'

  掌握填料塔等板高度(HETP)的測定方法。

  分析填料類型對分離效果的影響。

  二、實驗原理

  填料塔通過氣液連續(xù)接觸實現(xiàn)分離,HETP(等板高度)反映填料分離能力,HETP=填料層高度(Z)/理論塔板數(shù)(NT)。實驗通過圖解法計算NT,進而求得HETP。

  三、實驗裝置與材料

  裝置:玻璃填料塔(填料層高度1.2m,θ環(huán)填料),塔釜電加熱器(1.0kW),盤管式冷凝器。

  材料:乙醇-正丙醇混合液(初始濃度25%乙醇),氣相色譜儀(高精度濃度分析)。

  四、實驗步驟

  配制25%乙醇溶液,啟動進料泵向塔釜供料至液面300mm。

  啟動塔釜加熱(電壓100V),待塔頂溫度穩(wěn)定(68.5℃),取塔頂、塔釜及填料層中部樣品,用氣相色譜分析濃度。

  計算理論塔板數(shù)(NT=7.2),填料層高度(Z=1.2m),得HETP=0.167m。

  五、實驗數(shù)據(jù)與結果

  濃度數(shù)據(jù):

  塔頂濃度(xD):0.90(乙醇質量分數(shù))

  塔釜濃度(xW):0.10

  填料層中部濃度(xM):0.50

  HETP計算:

  NT=7.2,Z=1.2m,HETP=0.167m。

  對比理論值(HETP=0.15m),實驗誤差主要來源于填料裝填不均。

  六、結論

  θ環(huán)填料在乙醇-正丙醇體系中HETP為0.167m,分離效果良好。

  填料裝填均勻性對HETP影響顯著,工業(yè)應用中需優(yōu)化裝填工藝。

  精餾實驗報告 8

  一、實驗目的

  掌握恒沸精餾原理及夾帶劑(苯)的`作用。

  分析夾帶劑用量對分離效果的影響。

  二、實驗原理

  乙醇-水形成共沸物(沸點78.15℃),加入苯(沸點80.1℃)形成新恒沸物(苯-乙醇-水,沸點64.9℃),通過精餾分離。

  三、實驗裝置與材料

  裝置:恒沸精餾塔(塔徑50mm,塔板間距60mm,共10塊塔板),塔釜電加熱器(1.2kW),冷凝器。

  材料:乙醇-水混合液(初始濃度30%乙醇),苯(夾帶劑),氣相色譜儀。

  四、實驗步驟

  向塔釜加入30%乙醇溶液1000mL,加入苯50mL。

  啟動塔釜加熱(電壓110V),待塔頂溫度穩(wěn)定(64.9℃),取塔頂、塔釜樣品,用氣相色譜分析濃度。

  改變苯用量至100mL,重復取樣分析。

  五、實驗數(shù)據(jù)與結果

  苯用量50mL時:

  塔頂濃度(xD):0.95(乙醇質量分數(shù))

  塔釜濃度(xW):0.02

  乙醇回收率:98%

  苯用量100mL時:

  塔頂濃度(xD):0.97

  塔釜濃度(xW):0.01

  乙醇回收率:99%

  六、結論

  苯作為夾帶劑可有效破壞乙醇-水共沸物,提高分離效率。

  苯用量增加可進一步提升回收率,但過量會導致能耗上升,需優(yōu)化用量。

  精餾實驗報告 9

  一、實驗目的

  分析進料位置對分離效果的影響。

  優(yōu)化操作參數(shù)(回流比、進料量)以提升分離效率。

  二、實驗原理

  進料位置影響氣液平衡,最優(yōu)進料板使理論塔板數(shù)最少。通過調節(jié)回流比和進料量,平衡分離效果與能耗。

  三、實驗裝置與材料

  裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),冷凝器。

  材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),阿貝折光儀。

  四、實驗步驟

  進料位置優(yōu)化:

  分別在第3、4、5塊塔板進料,穩(wěn)定后取樣分析。

  第4塊塔板進料時,理論塔板數(shù)最少(NT=5.0)。

  操作參數(shù)優(yōu)化:

  固定進料位置為第4塊塔板,調節(jié)回流比至R=2.5,進料量至10L/h。

  穩(wěn)定后取樣分析,得塔頂濃度(xD)=0.88,塔釜濃度(xW)=0.04。

  五、實驗數(shù)據(jù)與結果

  進料位置影響:

  第3塊塔板進料:NT=5.5

  第4塊塔板進料:NT=5.0

  第5塊塔板進料:NT=5.2

  操作參數(shù)優(yōu)化:

  R=2.5,進料量=10L/h時,分離效率最高(xD=0.88)。

  六、結論

  最優(yōu)進料位置為第4塊塔板,此時理論塔板數(shù)最少。

  回流比R=2.5、進料量10L/h為最優(yōu)操作參數(shù),分離效率達88%。

  精餾實驗報告 10

  一、實驗目的

  掌握精餾塔常見故障(如漏液、霧沫夾帶)的排查方法。

  學習精餾塔維護技巧,提升操作穩(wěn)定性。

  二、實驗原理

  精餾塔故障影響氣液接觸,導致分離效率下降。通過觀察塔板液層高度、溫度波動等參數(shù),定位故障原因。

  三、實驗裝置與材料

  裝置:篩板精餾塔(塔徑57mm,塔板間距80mm,共8塊塔板),塔釜電加熱器(1.5kW),冷凝器。

  材料:乙醇-水混合液(初始濃度20%乙醇),溫度計、液位計。

  四、實驗步驟

  故障模擬:

  模擬漏液:關閉塔板降液管閥門,觀察液層高度下降。

  模擬霧沫夾帶:增大進料量至20L/h,觀察塔頂溫度波動。

  故障排查:

  漏液時,檢查降液管是否堵塞,清理后恢復液層高度。

  霧沫夾帶時,降低進料量至10L/h,溫度波動減小。

  五、實驗數(shù)據(jù)與結果

  漏液故障:

  故障現(xiàn)象:液層高度從50mm降至20mm。

  排查結果:降液管堵塞,清理后液層高度恢復至50mm。

  霧沫夾帶故障:

  故障現(xiàn)象:塔頂溫度波動±2℃。

  排查結果:進料量過大,降低至10L/h后溫度波動±0.5℃。

  六、結論

  漏液故障主要由降液管堵塞引起,需定期清理。

  霧沫夾帶與進料量相關,需控制進料量在設計范圍內。

  精餾塔維護需結合參數(shù)監(jiān)測與定期檢查,確保操作穩(wěn)定。

  精餾實驗報告 11

  實驗目的

  掌握精餾塔的基本操作流程及調節(jié)方法。

  測定全回流與部分回流條件下的`理論塔板數(shù),分析回流比對分離效率的影響。

  通過圖解法計算全塔效率及單板效率,評估填料塔的分離性能。

  實驗原理

  精餾通過氣液兩相在塔內逆向接觸實現(xiàn)組分分離。全回流時,塔頂冷凝液全部返回塔內,此時理論塔板數(shù)最少,常用于裝置調試;部分回流時,通過調節(jié)回流比(R=回流液量/采出量)優(yōu)化分離效果。本實驗以乙醇-水為體系,利用折射率與濃度的線性關系,通過阿貝折光儀測定塔頂、塔釜及塔板液相濃度。

  實驗裝置與流程

  精餾塔:填料塔,塔徑68mm,填料層高度1.2m,內裝θ環(huán)填料。

  回流分配裝置:電磁閥控制回流與采出,實現(xiàn)手動/自動切換。

  測控系統(tǒng):實時監(jiān)測塔頂/塔釜溫度、加熱電壓、回流比等參數(shù)。

  流程:原料液經(jīng)泵輸送至塔頂,再沸器加熱產(chǎn)生蒸汽,冷凝器冷卻后部分回流,部分采出。

  實驗步驟

  全回流操作:

  配制20%(質量分數(shù))乙醇-水溶液,啟動進料泵至塔釜液位達250mm。

  開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后,調節(jié)冷卻水流量至40-60L/h,全回流運行20分鐘。

  取塔頂、塔釜及第3、5塊塔板液樣,用折光儀測定濃度,重復3次。

  部分回流操作:

  調節(jié)進料量至10L/h,開啟塔頂采出閥,設定回流比R=2.0,穩(wěn)定后取樣分析。

  實驗數(shù)據(jù)與結果

  全回流數(shù)據(jù):

  塔頂濃度:xD=0.85(乙醇質量分數(shù)),塔釜濃度:xW=0.05。

  圖解法得理論塔板數(shù)NT=8.2,全塔效率E=NT/Ne=8.2/10=82%(實際板數(shù)Ne=10)。

  部分回流數(shù)據(jù):

  回流比R=2.0時,xD=0.80,xW=0.10,NT=10.5,E=76.2%。

  等板高度(HETP):

  HETP=Z/NT=1.2m/8.2=0.146m,表明填料層傳質效率較高。

  誤差分析

  折光儀測量精度有限,導致濃度數(shù)據(jù)波動±2%。

  塔釜加熱不均勻,影響蒸汽量穩(wěn)定性。

  結論

  全回流時分離效率最優(yōu),部分回流需合理選擇回流比以平衡能耗與分離效果。實驗驗證了精餾塔對乙醇-水體系的分離能力,為工業(yè)應用提供了參考。

  精餾實驗報告 12

  實驗目的

  熟悉板式塔結構,觀察塔板汽液接觸狀態(tài)。

  測定全塔濃度分布及再沸器沸騰給熱系數(shù)。

  實驗原理

  板式塔通過塔板上的氣液傳質實現(xiàn)分離。本實驗采用篩板塔(8塊塔板),以乙醇-正丙醇為體系,利用相平衡曲線與操作線交點數(shù)確定理論塔板數(shù)。

  其中,Q為加熱量,A為傳熱面積,Δt_m為加熱器表面與液體主體溫差。

  實驗裝置

  精餾塔:塔徑57mm,塔板間距80mm,每塊塔板開43個Φ1.5mm小孔。

  再沸器:1.5kW電加熱管,控溫精度±0.5℃。

  冷凝器:蛇管式換熱器,換熱面積0.06m。

  實驗步驟

  配制25%(摩爾分數(shù))乙醇-正丙醇溶液,啟動進料泵至塔釜液位達300mm。

  開啟再沸器加熱,待塔頂溫度穩(wěn)定后,調節(jié)冷卻水流量至全回流狀態(tài)。

  記錄塔頂、塔釜及各塔板溫度,取樣分析濃度。

  改變加熱電壓(100-200V),測定8組α值。

  實驗數(shù)據(jù)

  濃度分布:

  塔頂xD=0.78,第4塊塔板x4=0.52,塔釜xW=0.15。

  沸騰給熱系數(shù):

  加熱電壓150V時,α=1200W/(m·K);200V時,α=1800W/(m·K)。

  結果分析

  濃度沿塔高呈梯度分布,第4塊塔板為靈敏板。

  α隨加熱量增加而升高,表明蒸汽量增大強化了傳熱。

  結論

  板式塔對乙醇-正丙醇體系分離效果顯著,沸騰給熱系數(shù)與加熱量呈正相關,為塔設備設計提供了數(shù)據(jù)支持。

  精餾實驗報告 13

  實驗目的`

  掌握恒沸精餾原理,利用夾帶劑(苯)分離乙醇-水共沸物。

  評估夾帶劑對分離效率的影響。

  實驗原理

  乙醇-水在78.15℃形成共沸物(乙醇質量分數(shù)95.6%)。加入苯后,形成新的三元恒沸物(苯54.0%、乙醇31.6%、水14.4%),沸點降至64.9℃,從而實現(xiàn)分離。

  實驗裝置

  精餾塔:填料塔,內裝不銹鋼θ環(huán)填料。

  夾帶劑加入系統(tǒng):苯通過計量泵定量加入塔頂。

  實驗步驟

  配制乙醇-水溶液(乙醇質量分數(shù)20%),加入塔釜。

  啟動再沸器加熱,待塔頂溫度升至65℃時,開始加入苯(流量50mL/h)。

  調節(jié)回流比R=3.0,穩(wěn)定后取塔頂、塔釜樣分析。

  實驗數(shù)據(jù)

  塔頂產(chǎn)物:乙醇質量分數(shù)98.2%,苯含量1.5%。

  塔釜產(chǎn)物:水質量分數(shù)99.0%,乙醇含量0.5%。

  乙醇回收率:97.5%。

  結果分析

  苯的加入有效打破了乙醇-水共沸,提高了乙醇純度。

  夾帶劑需嚴格控制加入量,過量會導致塔頂苯含量超標。

  結論

  恒沸精餾可高效分離共沸物,但需優(yōu)化夾帶劑用量以減少后續(xù)分離成本。

  精餾實驗報告 14

  實驗目的

  分析回流比、進料量對分離效果的`影響。

  確定最優(yōu)操作條件,提高乙醇純度。

  實驗原理

  通過正交實驗設計,研究回流比(R=1.0-3.0)、進料量(F=5-15L/h)對塔頂乙醇純度(xD)及能耗(Q)的影響。

  實驗裝置

  精餾塔:填料塔,塔高1.5m,填料層1.2m。

  控制系統(tǒng):PLC自動調節(jié)回流比及加熱功率。

  實驗步驟

  設定進料量F=10L/h,調節(jié)回流比R=1.0、2.0、3.0,穩(wěn)定后取樣分析。

  固定R=2.0,改變F=5、10、15L/h,重復取樣。

  實驗數(shù)據(jù)

  回流比影響:

  R=1.0時,xD=0.75,Q=1.2kW;

  R=2.0時,xD=0.85,Q=1.8kW;

  R=3.0時,xD=0.88,Q=2.5kW。

  進料量影響:

  F=5L/h時,xD=0.87,Q=1.5kW;

  F=10L/h時,xD=0.85,Q=1.8kW;

  F=15L/h時,xD=0.80,Q=2.2kW。

  結果分析

  回流比增加可提高純度,但能耗顯著上升。

  進料量過大導致液泛,降低分離效率。

  結論

  最優(yōu)操作條件為R=2.0、F=10L/h,此時乙醇純度達85%,能耗適中。

  精餾實驗報告 15

  實驗目的

  診斷精餾塔操作中的常見故障(如液泛、漏液)。

  掌握故障排除方法,恢復穩(wěn)定運行。

  實驗原理

  液泛:氣速過高導致液相滯留,表現(xiàn)為塔壓降急劇上升。

  漏液:氣速過低導致液相從塔板直接漏下,表現(xiàn)為塔頂濃度下降。

  實驗裝置

  精餾塔:篩板塔,8塊塔板。

  故障模擬系統(tǒng):通過調節(jié)氣液負荷模擬液泛/漏液。

  實驗步驟

  液泛模擬:

  逐步增加進料量至F=20L/h,觀察塔壓降變化。

  當壓降>5kPa時,判定為液泛,降低進料量至F=15L/h恢復。

  漏液模擬:

  降低再沸器加熱量至Q=0.8kW,觀察塔頂濃度。

  當xD<0.70時,判定為漏液,增加加熱量至Q=1.2kW恢復。

  實驗數(shù)據(jù)

  液泛:

  F=18L/h時,壓降=4.8kPa;F=20L/h時,壓降=6.2kPa。

  漏液:

  Q=0.8kW時,xD=0.68;Q=1.2kW時,xD=0.82。

  結果分析

  液泛與漏液的'臨界條件明確,可通過調節(jié)操作參數(shù)快速恢復。

  結論

  精餾塔操作需嚴格控制氣液負荷,避免極端工況,確保穩(wěn)定運行。

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